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數(shù)控機床電氣系統(tǒng)典型故障的原因分析以及維護
發(fā)布時間:2009/8/8 15:09:00     來源:數(shù)控產品網     發(fā)布者:manni123

 
  
 
      介紹數(shù)控機床電氣系統(tǒng)常見典型故障的維修方法、原因分析及預防。
      數(shù)控機床電氣系統(tǒng)典型故障的原因分析及維護摘要:21世紀的機床--并聯(lián)機床VARGUS:螺紋加工專家電阻焊簡介模具選材原則選購好的機床我有6招重機制造業(yè)成組并行工程應用滾動軸承標準:滾動軸承殘磁技術條件ug nx設計應用的質量管理通風機的分類及應用領域企業(yè)中產品結構是如何在信息系統(tǒng)中實現(xiàn)的?鈦合金在加工中心精加工的工藝分析基于精密測量的復雜零件的快速反求TRUMPF攜沖床新品亮相CIMT2007非金屬礦超細深加工技術發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢切削加工新概念液氮冷卻在切磨削加工中的應用國內外機床發(fā)展趨勢設計新型工業(yè)控制系統(tǒng)方法探討美國開發(fā)新型金剛石刀具材料驅動式刀具技術已改變CNC車床加工本質簡介[標簽:tag]摘要:介紹數(shù)控機床電氣系統(tǒng)常見典型故障的維修方法、原因分析及預防。數(shù)控機床能適應不同零件的自動加工,當改變加工零件時,只需改變數(shù)控程序,而不用凸輪、靠模、樣板、或鉆鏜模等專用工藝裝備。具有生產效率和加工精度高,加工質量穩(wěn)定的特點。而經濟型數(shù)控機床因.
  摘要:介紹數(shù)控機床電氣系統(tǒng)常見典型故障的維修方法、原因分析及預防。
  數(shù)控機床能適應不同零件的自動加工,當改變加工零件時,只需改變數(shù)控程序,而不用凸輪、靠模、樣板、或鉆鏜模等專用工藝裝備。具有生產效率和加工精度高,加工質量穩(wěn)定的特點。而經濟型數(shù)控機床因投資少、見效快、系統(tǒng)結構簡單,在中、小型企業(yè)中更是應用較廣。但由于數(shù)控機床自身的局限性,尤其是經濟型數(shù)控機床大多是通過舊普通機床數(shù)控化改造而來,該機床在使用過程中故障率也較高。據(jù)統(tǒng)計,CNC車床的故障多發(fā)生在電氣系統(tǒng)(27.74%)轉塔或刀架(18.41%)、CNC系統(tǒng)(10.0%)、卡盤、夾具等機床附件(10.02%)、電源(7.39%)、伺服單元(6.35%)等部位。顯見數(shù)控機床部件及子系統(tǒng)中,故障最頻繁的是機床電氣系統(tǒng),F(xiàn)將數(shù)控機床在使用過程中機床電氣系統(tǒng)出現(xiàn)的一些典型故障分析歸納如下:1典型故障及排除發(fā)生Z軸進給的丟步或突然停止的故障配備濟南產BKC2-Ⅲ型數(shù)控系統(tǒng)的某型數(shù)控機床,在加工零件時,出現(xiàn)Z軸步進電機偶而發(fā)生丟步或突然停止進給的故障,讓Z軸步進電機空運行時,則一切正常。為此逐項檢查,發(fā)現(xiàn)控制面板在Z向出現(xiàn)故障時無錯誤信息揭示也無異常顯示,初步判定主板無問題。檢查Z軸驅動部分,大功率管,接口板相應電路,發(fā)現(xiàn)Z軸總是在加工到離主軸箱較近位置時出現(xiàn)故障,因而估計可能是由于加工工件時產生強烈振動使數(shù)控系統(tǒng)Z軸電器部分某環(huán)節(jié)接觸不良造成的。仔細檢查Z軸控制部分,發(fā)現(xiàn)接口板和驅動板間有根連接線為虛焊,重焊后故障即消失。出現(xiàn)X向進給速度突然變慢,控制面板顯示異常故障仍是上述配備濟南產BKC2-Ⅲ型數(shù)控系統(tǒng)的某型數(shù)控機床,在使用過程中出現(xiàn)"向進給速度突然變慢,控制面板顯示異常的故障。因控制面板顯示異常,先檢查主板。發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)CPU采用的是280芯片,主板全部集成塊都帶插座,而不是直接焊接在印刷板上。故判斷可能存在電氣元件接觸不良的現(xiàn)象,將CPU、EPROM、RAM芯片逐個重新插接,當將RAM芯片取出又重新插入插座后試機,發(fā)現(xiàn)故障消失。出現(xiàn)關機后機床數(shù)據(jù)和加工程序丟失現(xiàn)象一臺配備德國HEIDENHAIN公司TNC155數(shù)控系統(tǒng)的進口意大利數(shù)控銑床。在某年冬季使用時,新?lián)Q了電池的CNC系統(tǒng)常出現(xiàn)關機后機床數(shù)據(jù)和加工程序丟失的現(xiàn)象:有時機床在自動加工時,還出現(xiàn)程序突然中斷,CNC系統(tǒng)死機的故障。冬季過后,該故障自然消失。后來只要是冬季或下雨天,故障又重新出現(xiàn),且很頻繁,有時因關機使機床參數(shù)丟失,而重新輸入數(shù)據(jù)時,CNC系統(tǒng)就死機。根據(jù)有時可以開機操作,且夏季較少出現(xiàn)此故障的現(xiàn)象分析,認為這可能是由于溫度、濕度的變化,導致一些接插件接觸不良造成的。我們關掉所有能產生干擾的干擾源,檢查了所有的接地線、外接插頭都沒發(fā)現(xiàn)問題,后將機箱打開,發(fā)現(xiàn)總線槽上插接的三塊電路板中,其中一塊因潮濕已發(fā)生彎曲變形,從而導致印刷電路板線路斷路或接觸不良。校直固定該板并插接好后,通電試機故障消失。出現(xiàn)X軸步進電機突然停止進給,反饋信號錯亂故障某廠一臺通過舊普通車床數(shù)控化改造的經濟型數(shù)控車床在生產過程中,出現(xiàn)X軸步進電機突然停止進給、控制面板反饋信號錯亂的故障。關掉所有能產生干擾的干擾源,重新試機故障仍未消除。檢查主板,也無問題。仔細檢查"軸控制部分,發(fā)現(xiàn)是因為裝在拖板上的橫向運動電機(X軸步進電機),在加工零件刀架遠離工件時,防護板隨刀架移動而將X軸步進電機裸露出來,致使切削液淋濕電機并滲入電纜插頭而造成的。干燥并重新接入電纜,試機故障即消除。這主要是因為Z軸步進電機有兩根電纜,一根是電源供電,一根是訊號反饋,當電纜進水后,反饋訊號錯亂,系統(tǒng)便反映出來,從而出現(xiàn)機床故障。2預防及維護電氣系統(tǒng)是指除CNC系統(tǒng)和電源外的所有電氣元件及其線路連接,即通常所指的強電部分。它包括按鈕、開關、接近開關、繼電器、電磁閥、傳感元件等,分散于電控柜和機床本體的各部位。在生產現(xiàn)場機床加工振動大、油煙粉塵重、氣候潮濕的情況下,電氣系統(tǒng)的電子元器件、連接線、熔斷器等極易出現(xiàn)接觸不良及元器件損壞、熔斷器斷路等現(xiàn)象。這是造成數(shù)控機床電氣系統(tǒng)故障頻繁的主要原因。因此使用過程中,必須進行精心的預防和維護。使用過程中的防水(油)、防塵數(shù)控機床在生產過程中,數(shù)控系統(tǒng)一般裝在加工區(qū)之外,但數(shù)控系統(tǒng)的執(zhí)行部件、檢測部件及相關電纜,如伺服電機、行程限位開關、回零點開關等則離加工區(qū)很近,加工時切忌將冷卻液開得過大,致使冷卻液飛濺將其淋濕而造成機床故障:通常數(shù)控機床的數(shù)控裝置是采取了一定的防塵措施的,但機床的使用環(huán)境各異,如果環(huán)境條件太差,油霧、粉塵嚴重,如加工鑄鐵件時,須對數(shù)控系統(tǒng)增加一定的防護,因數(shù)控系統(tǒng)機箱內的印刷電路板線很密,加工時飛出的粉塵落在印刷電路板上,再加上油霧,將使其牢固地附著其上,久而久之便會打火短路,引發(fā)故障。定期維護、精心使用有的數(shù)控機床,其數(shù)控裝置放在防護門上,每次開關防護門數(shù)控裝置的電纜便隨之彎曲,長期如此,將導致電纜或其接頭部分折斷和虛接而造成故障:有的數(shù)控機床,連接伺服電機的電纜露在外面隨拖板移動,或在其它部件上拖行,久而久之電纜破損出現(xiàn)故障。因此對于數(shù)控機床須定期檢查維護,尤其是電纜,發(fā)現(xiàn)有破損、折斷或虛接的趨勢即予更換,預防故障的發(fā)生。再者,數(shù)控機床使用的伺服電機與普通電機不同,其內部裝有脈沖編碼器、位置檢測器,屬易損件,尤其脈沖編碼器是玻璃的,且是用環(huán)氧樹脂粘接的,較脆弱。因此對于伺服電機,裝配時忌用榔頭敲打:使用時禁止零件、毛坯等重物碰撞或放在上面。
 
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